被罩洗涤污水处理设备工艺:
清洗床单被罩行业部分企业所用的洗涤剂不符合相关要求,大量的漂白剂,甚至含有强酸、强碱,为节约成本,有些使用低价购进的原料自行配置洗涤剂,有些配置比例并不得当,如果不经合理的投水,可能会残留,对人的皮肤是有危害的。由于各洗涤工厂的工艺和洗涤剂的不同,导致水质成分也不相同,加大了废水处理的难度。如使用高规格的处理工艺,可以处理达标,但却大大提高了建设污水处理厂的费用。建议先检验水质,根据实际水质、水量定制污水处理工艺。
被罩洗涤污水处理设备主要参数:
调节池:WSZ-AO系列调节时间为8 小时;
初沉池:WSZ-AO系列初沉池为平式沉淀池,表面负荷为1.5m3/;
A级生物池:WSZ-AO系列A级生物池为推流式厌氧生化池,污水在池内的停留时间为 3小时,填料为弹性立体填料;
O级生物池:WSZ-AO系列O 级生物池为推动式生物接触氧化他,污水在池内的停留时间为5-6小时,填料为弹性立体填料
被罩洗涤污水处理设备工艺说明:
设备采用碳钢防腐、UPVC、玻璃钢结构长方型制作,具有耐酸碱腐蚀抗老化,抗压强度高,使用寿命长的特点。它采用世界上的生物处理工艺,集去除BOD、COD、NH3-N于一身,是目前的污水处理设备。处理后出水能达到污水综合排放标准GB8978-1996的一级。生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远**活性污泥所产生的污泥的含水量。
床单被罩洗涤污水主要指洗衣机洗涤后产生的废水,属于灰水类,其污染程度相对较轻,主要污染物为阴离子表面活性剂。根据一般洗衣机洗涤过程(洗涤和3次漂洗)可知,不同工序所产生的废水水质差别较大,其中后两次漂洗水的水质较好,如果能够把这部分漂洗水进行处理后循环利用,将大大提高水的利用率、减少洗涤废水处理量,降低洗涤废水处理成本。
被罩洗涤污水处理设备系统是:
1、将洗涤所有工序产生的污水都收集在贮存池中,经过气浮设备,利用溶气罐将压缩空气输入原水中,,压力释放后产生大量气泡,这些气泡粘附油脂后浮到水面将其刮除;进行混凝沉淀去除悬浮物:后进行生化和消毒。
2、生化处理设备——地埋式一体化设备采用的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。
3、氧化消毒后将水收集到洗涤循环利用水贮存池,再与淡水按3:1的比例混合后循环利用到下一次的洗涤程序。该系统大大节省了洗衣房废水的排放量,提供了一个可靠.容易实施的洗衣房循环利用系统。
被罩洗涤污水处理设备几点措施:
(1)对洗涤废水、清洗废水、甩干废水这3种废水进行集中,确保工艺处理的废水来源相对稳定。
(2)在洗衣废水排入集中池时,增加格栅,用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。
(3)根据废水水质选择合适的絮凝剂进行絮凝沉降,降低色度,去除悬浮物和一些有害杂质。
(4)通过对废水的絮凝沉降后将上层清液进行机械过滤,确保出水清澈透明。
(5)加药氧化,杀菌消毒,对机械过滤的出水处理,以保出水的水质达到回用水质指标。
(6)调节pH后,进入清水蓄水池,可供洗衣。
宾馆被罩清洗废水处理设备工艺选择优点:
1、该工艺采用生化池污水一次提升,节省动力消耗,有效地降低了工程投资和运转费用;
2、采用水解酸化+接触氧化具有较高的容积负荷,不存在污泥膨胀成果,冲击负荷和水质变化的耐受性较强,运转动摇,管理便当;
3、水力前提较好,能很好的向生物供氧,组成动摇的生物系统;
4、容积负荷高,占空中积小,树立费用较低;
5、系统耐冲击负荷较强,运转动摇,吨水运转费用较低。
宾馆被罩清洗废水处理设备优点:
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果**混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少。
4、该一体化污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,无臭味。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行,一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
6、填料采用组合型填料,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。
宾馆被罩清洗废水处理设备操作规程:
1、将所有设备和管路清扫干净,不能遗留任何异物,检查联接部位是否松动,转动部位的润滑油注入情况。
2、检查电源线路并作短暂的空载运转,以判断泵与空压机转向是否正确有无杂音及发热现象,搅拌机在注入清水后点动判断其转向是否正确。点动浮渣收集减速机观察其转向是否正确,是否有碰撞和不平稳现象,有则及时消除。
3、开启溶药机电源开关,根据药液浓度要求(助凝剂聚丙酰胺溶液为1/1000;絮凝剂 PAC溶液浓度为5%)进行配置,搅拌至药液浓度均匀,PAC溶液剂量初次定为 50PPM聚丙烯酰胺溶液初次定为1PPM加入(调节计量加药泵至相应刻度,具体需试验确定)
4、按原水处理量将PAC絮凝剂量初次定为50PPM调节计量加药泵至相应刻度;将聚丙烯酰胺凝剂量初次定为1PPM调节计量加药泵至相应刻度